燒結機 熔劑結構的優化經歷了三個階段:首先對燒結過程中吸熱的石灰石粉進行了全部取締,由生石灰粉來代替,生產實踐發現,生石灰粉用量增加後,混合料溫度提高 6 — 7 ℃ ,壹定程度上減輕了過濕現象;同時混合料成球性明顯改善,產量得到了相應提高,但當時生產的燒結礦 MgO 含量非常低( 0.3% 左右)。為了滿足高爐冶煉造渣的需要,公司在含 MgO 熔劑的選擇上,先後進行了白雲石粉、菱鎂石粉生產試驗。前提保證爐渣 MgO 含量在 8% 左右,根據當時原料結構計算,要求燒結礦 MgO 含量在 2.5% 左右。 按上述熔劑的化學成分進行燒結配料計算得白雲石粉配比為 10.5% ,當時由於白雲石粉用量大、並且吸水性也較差及生石灰粉用量相對減少等原因,制粒效果降低,嚴重影響了產量水平。隨後開始試用菱鎂石粉,配比從 3% 開始,後期逐步增加到 4.6% ,此時燒結礦 MgO 含量已達到 2.5% ,爐渣 MgO 也由 4.2% 提高到了 8% 。通過試驗對比發現,無論從制粒效果、燃料用量、燒結性能、產量水平上,菱鎂石粉都優越於白雲石粉,擇優選用了菱鎂石粉,並且現在壹直在使用。隨 MgO 含量的提高,燒結礦自然粉化現象減輕,返礦率降低。與此同時高爐爐渣流動性也得到了改善,脫硫效果顯著提高
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