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求壹篇關於遼寧鞍山十七大以後如何變化的社會調查報告~~~~

十七大之後,遼寧省鞍山市通過深入實施管理節能、結構節能、技術節能和全民節能,全市節能降耗成效顯著,去年萬元地區生產總值綜合能耗為1.87噸標準煤,比上年下降5.3%,比預期多下降0.3個百分點。

我市制定出臺的壹系列政策規定,為管理節能打下了堅實基礎。為加大節能監察、監測執法力度,我市開展了固定資產投資項目節能、報費機動車輛、能效標識、淘汰用能設備、重點用能設備運行等九個方面的專項執法監督檢查,整改企業40多戶,查處淘汰變壓器150多臺,淘汰電機200多臺,報廢機動車輛60多臺,老舊高耗能車輛800多臺。嚴格執行能源評價和環保評價制度,否決了20個不符合國家產業政策的高耗能、高汙染項目;依法關閉了小選礦、小煉鋼、小水泥、小造紙等企業227戶;對暫不能關停的90多戶國家淘汰類、限制類高耗能企業實行了差別電價。按照國家產業政策,分期、分批淘汰年產20萬噸以下水泥立窯、300立方米以下高爐,年產1萬噸以下造紙以及落後的鑄鋼、軋鋼工藝企業。

為大力推廣新型墻體材料,我市對工業廢渣多孔磚生產企業進行培訓,推廣《工業廢渣混凝土多孔磚》產品標準和《工業廢渣混凝土多孔磚建築技術規程》,對118項在建工程進行了抽查,各建設單位嚴格按設計施工,基本沒有使用粘土實心磚,新型墻體材料應用比例達95%以上,同比提高了5個百分點。同時,按照結構調整和優化升級方向,我市規劃30個低能耗、少排放產業集群,通過產業集群項目的實施,裝備制造業比重達9%,比上年提高3個百分點;礦產品深加工率達到40%,比上年提升5個百分點;鋼材就地加工能力由上年不足100萬噸增加到200萬噸。

在企業中大力實施技術改造和技術創新,采用節能新技術、新工藝、新設備、新材料。去年全年實施節能技術改造項目20項,項目完成後節約標準煤90萬噸。其中中橡公司為充分回收和有效利用炭黑尾氣中的余熱,減少炭黑尾氣汙染,投資2500余萬元建設了綜合利用熱電站、汙水處理及回用裝置各壹座,每年回收利用生產過程尾氣4.2億余標準立方米,實現廢水全部回收再利用。遼寧衡業集團將建廠初期的燃煤加熱爐改造為環保型煤氣發生爐。在工作過程中,不排煙、不排塵,清潔衛生。與遼寧衡業集團壹起進行窯爐改造的還有天河礦產有限公司、西洋集團等企業,年節約標準煤近20萬噸。

鞍山2007年的GDP超過了1350億元。依托中心城市沈陽,我們提出要打造遼寧新的經濟隆起帶,以鞍海經濟帶為建設重點,高起點規劃建設沈西工業走廊鞍山段,促使鞍山成為遼寧經濟發展新的增長極。

調查中,鞍山鋼鐵股份公司第二煉鋼廠認真貫徹落實科學發展觀,深入開展技術創新活動,不斷提升企業創新能力,努力建設創新型煉鋼廠。年初以來,這個廠確立了7個公司級創新項目,241個廠級創新項目,職工提出合理化建議864條,有效推進了企業實現又好又快發展。

該廠今年提出了建設“生產高效型、資源節約型、環境友好型企業,保證企業可持續協調發展”的今後三年總體發展目標。為了實現這壹目標,該廠首先開展了“創新意識教育”,要求全廠幹部職工增強對創新工作重要性和緊迫性的認識;做到人人有創新意識,人人有創新欲望,人人有創新項目,人人有創新成果。在形成濃厚的創新氛圍的基礎上,該廠抓住制約生產的瓶頸問題、涉及到品種質量上檔次的核心問題、影響設備功能和穩定順行的突出問題、實現節能減排和降成本目標的關鍵問題等八個方面問題,廣泛開展創新活動。

為保證創新活動的深入開展,該廠成立了以廠主要領導為組長的技術創新領導小組,修訂了科研創新管理細則和科研創新管理辦法,進壹步完善了創新工作的方法要求及工作程序。在創新活動中,煉鋼壹工區提出“頂吹轉爐高碳鋼冶煉方法”,采取留渣操作,調整供氧強度,不同階段調整渣內氧化鐵含量等有效措施,使冶煉高碳鋼過程中碳的命中率達到98%,磷的命中率達到 95%,分別比原來冶煉方法提高了2%和1.5%。煉鋼壹工區提出的鐵水脫硫“防濺”工藝技術,成功應用於生產,效益明顯,目前正在申請國家專利。在公司級創新項目“175噸轉爐復吹長壽技術研究攻關”中,他們采用快速測爐底的方法,對轉爐濺渣進行調質處理,減少濺渣時間,控制爐底上漲,目前1號轉爐底吹壽命已經達到 8100爐,為鞍鋼最好水平。

通過不斷努力,該廠在RH保產攻關、鑄坯夾雜攻關、降低鐵水單耗等11個重點攻關項目及活動中相繼取得了可喜成果。合理化建議完成並應用創經濟效益1235萬元,有10項專利已被國家專利局受理

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